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水内冷发电机定子绕组的直流耐压试验工作原理(低压屏蔽法原理)
低压屏蔽法适于汇水管对地弱绝缘的电机,其接线如图1所示。将汇水管经毫安表1接至高压试验变压器BS高压侧绕组的尾端,微安表2串接BS高压侧绕组的尾端而接地,这样便将流经水管的电流Ik和加压相对地及其它两相绝缘泄流
Ix分开,和空冷或氢冷电机一样可以从泄流值判断定子绝缘
的状态。
用低压屏蔽法接线时,由于微安表2与汇水管的对地电阻R3相关联,微安表上读数I’X实际小于Ix,故准确地得到泄流Ix的数值,需经下式换算后求得:
Ix=I’X(1+ | RA | ) |
R3 |
式中RA——微安表内阻;R3——汇水管对地绝缘电阻。
R3可在通水情况下,试验接线完成后,用万用表测量得到,正、负极性各测一次取其平均值。测量时需将微安表2暂时断开,以免烧坏表头和测值偏小。又由于通水试验时,产生极化电势,因而在未加压前微安表里就有指示, 这时可接入一大小相等方向相反的电势进行补偿,其具体方法如图1中的虚线方框图所示,调整Rb的大小,使用微安表2指示为零,即达到全补偿的目的。
D—高压二极管;R—限流电阻,1欧/伏;
C1—稳压电容,约1微法;V—静电电压表
C2—抑制交流分量的电容;R2—水电阻
L—抑制交流分量的电感;
Ra、Rb—100千欧和500千欧电位器;
K1、K2—开;DC—1.5伏干电池;;
1、2—运行中使用的进出水阀门;
3、4—充洗用的进出水阀门;
5—压力计;
6—汇水管;
7—定子绕组
为减小杂散电流影响,微安表2的接地端须直接和发电机外壳连接。
实测经验表明,试验时提高水质,不仅可以减小试验设备的容量,而且可使直流电压波形得到改善。
新机投入和大修后,往往因为水质不合格延迟试验和投产。此时可采取如图2的办法,将通水改为“充水"的方法。先关闭1及2号运行中使用的进出水阀门,并将该两阀门与外部水管相接的法兰拆开(装用绝缘法兰的只拆接地联线即可,保证1、2号阀门对地绝缘大于几个兆欧)。再开启3、4号阀门,用干净的绝缘管,从其它机组引来导电率较低的凝结水,通入定子绕组内,等水充满后,再用压缩空气将水冲出排水地沟。如此重复数次,直到流出的水质合格为止(3~5微姆/厘米)。然后适当调整4号排水阀门,保持一小股水流出,监视进、出水的压差很小(进出水压力和运行中一样)时,即可开始试验。试验表明,加压后经过一段较长时间泄漏电流并无明显改变,温度也未升高。
该水内冷发电机专用泄漏电流测试仪试验装置,系我公司根据“低压屏蔽"原理,在前一代产品的基础上研制开发的新一代液晶屏显、智能化的专用试验仪器。其采用大功率直流高压发生器的核心技术,替代了传统的试验变压器、高压硅堆、稳压电容、整流电容及电感、直流高压分压器、调压器、mA表、μA表以及极化电势补偿装置等一系列单部件组合试验工具,将其全部整合于一个高压(发生)单元和一台控制箱内,显著地减少了成套试验装置的单部件数量,极大程度地降低了试验设备的重量,减轻了试验人员的工作强度,简化了试验接线,使试验更加便捷、高效、可靠。同时,具有电子调压、自动极化补偿以及丰富的保护功能,使试验操作更简易、安全;中频倍压的采用,使得试验电压更理想,试验数据更准确、稳定,结果更可靠。